2018年,平阴公司在集团、运营区的正确领导下,在公司领导的带领下,严格落实“三抓二建一持续”经营发展指导方针,坚定不移地抓生产成本管控、生产技术升级、产品质量提升,为快盈viii品牌建设奠定基础。通过安全生产标准化的持续改进,将“技能化、专业化”两化管理落地生根,努力提高综合管理水平。通过全员共同努力,平阴公司取得了良好业绩,部分经济指标创造了历史最好纪录。
吨余热发电量32.8kwh/t
2018年,公司对余热发电进行了多项技术改造,效果显著。对锅炉管束的清理,降低了系统阻力,提高了换热;油动机的调整,解决了卡顿问题,负荷调整比较灵活;凝汽器自动胶球清洗技改,提高了收球效率,提升了凝汽器真空;通过循环水系统的技改,降低了水温,有利于真空度的提高;c1旋风筒及出口管道进行保温,在施工过程中发现了管道开裂漏风,通过保温处理,以及出口温度提升3度;粉煤灰烧失量逐步提高,由于含有部分热值,促进了一级筒温度的提高;通过率值的调整,控制熟料结粒,提高入发电热含值。
10-11月份,在公司领导和全体干部职工的共同努力下,余热发电量超额完成了生产计划任务:10月份,余热发电量完成计划的117.15%,11月份,余热发电量完成计划的112.49%;吨熟料发电量完成分别为34.428kw/t、35.59kw/t;年平均吨熟料发电完成32.8kw/t。
熟料3天强度32.4MPA
2017年年底大修时,公司对篦冷机进行技术改造,对一段急冷区进行增加风量及风压,通过技改,二、三次风温提高50℃左右,为窑内煅烧提供了有利条件,煤粉燃尽率进一步提高,降低了还原气氛,并且熟料极冷效果明显,提升了熟料强度。
2018年,平阴公司开始实行原煤集团统一采购的模式,直接由煤矿拉运至平阴公司,打破了前期由多个供应商供煤的模式,降低了成本,使用单一煤种,稳定了煤质,标准偏差降低近一半,没有因煤质变化造成窑况波动,给熟料强度提升提供了有利保障。
质量控制方面。结合平阴公司优质石灰石的有利条件,生产低碱熟料,严格控制熟料碱含量,采取配料调整审批制,熟料碱含量平均0.59%,同期降低0.09%。
水泥综合电耗24.002kwh/t
2017年年底对水泥磨及辊压机进料装置进行了升级改造,辊压机称重仓改成圆仓,调整下料点,增加了辊压机仓压,形成密实料饼,利于提高辊压机粉磨效率,提高磨机台时2-3t/h,降低电耗0.5kwh/t。
水泥磨隔仓板、活化环改造:更换双层隔仓板、安装活化环后,磨内通风阻力下降,高浓度收尘风机转速下降,降低负荷;磨内风速可调可控,进一步降低水泥细度,提高水泥比表面积,降低熟料料耗;水泥磨改造新装活化环、隔仓篦板,台时42.5t/h,较去年提高4.33t/h。
2018年,是丰收的一年,通过全体干部员工的共同努力,各项指标屡创佳绩,硕果累累。在面对成绩欢欣鼓舞的同时,公司也清醒地看到工作中的诸多不足,2019年,将继续努力、扎实工作、务实开拓、奋发进取,围绕绿色智能生产示范线建设以及安全标准化的持续改进,团结一心,再创佳绩。