• 快盈viii




  • 中文 | 
    员工通道 邮箱登录
    首页 > 新闻中心 > 分(子)公司新闻 > 正文

    潍坊公司水泥综合电耗连续8个月刷新历史最好记录

    发布时间2016-12-07 浏览次数 : 9297

          

           今年以来,潍坊公司通过大力开展技术改造革新 ,强化提升工艺技术管理 ,设备运行质量持续提高 ,公司生产管理基础得到进一步夯实 ,4月-11月公司水泥综合电耗连续8个月刷新公司历史记录,特别是11月份,面对原材料进货紧张给生产组织造成的不利影响,公司全体员工充分发扬新快盈viii精神,采取了系列扎实有效措施,充分发挥员工的主观能动性 ,实现了水泥综合电耗23.25kwh/t,再一次将公司的历史最好记录提到了新的高度 。

           加强工艺管理 ,不断优化工艺参数。一是强化用电管理,杜绝设备空运转。对原材料上料系统进行DCS电流监控。进厂熟料卸车上料按负荷严格考核上料效率,督促岗位工及时卸料及时。二是定期从4#6#8#磨的入磨 、出磨、回粉、成品等重要工艺检测点取样 ,开展45微米筛余 、80微米筛余、比表面积的试验 ,以此为数据基础 ,做好对选粉机选粉效率、循环负荷率的统计、分析 ,以提高发现问题和解决问题的及时性,确保选粉效率 。三是优化收尘器喷吹时间 ,对车间所属所有收尘器的清灰喷吹时间进行调整,按实际需求进行缩短,减少无用做工,降低电耗。
           认真分析数据 ,不断优操作。为了准确掌握每日设备数据变化 ,保证磨机工艺状态良好 ,公司相关人员认真分析每日磨机系统台时 、质量 、物料变化 、磨机 、辊压机、空压机设备电耗数据,从而准确掌握台时和主机设备电耗变化的主要因素,随时做好各台水泥磨的工艺调整,具体问题 ,具体分析,快速处理。坚持每周召开工艺技术分析会,每旬召开总结会,通过分析和讨论对比各班组的工作不足及优势,及时调整和改进操作方法。
           强化技术改造,降低设备能耗。今年以来公司陆续开展相关设备技改13项 ,提高了设备系统运转率,实现了设备的节能高效。其中根据前期实验数据,科学调整了6# 、8#磨磨机研磨体装载量 ,根据实际运转情况显示磨机主电机负荷降低140kw,平均每吨水泥可降低0.85kwh/t的电耗 ;实施6#、8#磨放风收尘卸灰直接入成品斜槽改造,可提高台时3t/h ,电耗降低0.4kwh/t ;实施4#磨高浓度收尘器风机进行变频改造 ,通过改造风机的转速为38hz,每小时节电90kwh。
           优化配料方案,强化内部沟通协调 。一是积极开展了天宝新型助磨剂实验使用工作,按千分之二的掺加量配料 ,台时提高3吨/时,降低电耗0.6kwh。二是着重加强制成车间和质量控制室的沟通,及时的调整好各台磨机和各水泥品种的物料配比 ,改善掺加混合材品种 ,持续优化配料方案,如针对矿渣易磨性较差的特点 ,通过制成车间与质控室共同试验、总结数据,取消了磨前矿渣配料 ,通过后掺矿粉完成水泥配料,台时提高幅度较大。
           合理组织生产,杜绝频繁开停机现象 。设备开机时做功最大 ,相应能耗最高,频繁的开停机势必会提高设备电耗。围绕“物尽其用、能尽其效”的总体要求,公司调度监控室、矿粉车间 、粉磨车间、质量控制密切协调 ,采取物料集中输送、集中粉磨的方法 ,保证设备满负荷运转,充分发挥设备的最大功效。
    地址 :中国.济南长清区崮山.快盈viii工业园  邮编:250307  电话/传真:86-0531-88360186
    鲁ICP备19002176号 公安备案 37011302000261号   山东快盈viii水泥集团有限公司



  • XML地图